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回轉(zhuǎn)爐放料堵塞原因及解決方法

 更新時(shí)間:2025-11-24 點(diǎn)擊量:19

一、回轉(zhuǎn)爐放料堵塞的主要原因

回轉(zhuǎn)爐放料堵塞是工業(yè)生產(chǎn)中的常見問題,可能由多種因素綜合導(dǎo)致,主要包括以下幾方面:

1. 物料特性問題

- 濕度過高:物料含水率超過5%時(shí)(參考《冶金工業(yè)爐設(shè)計(jì)手冊(cè)》),易粘連在爐壁或下料口,形成堵塞。

- 粒度不均:若物料中細(xì)粉(<0.1mm)占比超過30%,或大塊(>50mm)未破碎,均可能卡死下料裝置。

- 粘性物質(zhì):如含瀝青、樹脂的物料,在高溫下易軟化粘附。

2. 設(shè)備設(shè)計(jì)缺陷

- 下料口角度不合理:傾斜角小于45°時(shí)(行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)HG/T 20566),物料流動(dòng)性差。

- 內(nèi)壁粗糙度不足:拋光不達(dá)標(biāo)(Ra>3.2μm)會(huì)增加摩擦阻力。

- 排料裝置選型錯(cuò)誤:例如螺旋輸送機(jī)轉(zhuǎn)速低于20rpm時(shí),易積料。

3. 操作與維護(hù)不當(dāng)

- 溫度控制偏差:爐溫波動(dòng)超過±20℃(參考GB/T 13338),導(dǎo)致物料燒結(jié)。

- 清灰周期過長(zhǎng):積灰厚度超過10cm未清理會(huì)縮小通道截面積。

- 超負(fù)荷運(yùn)行:進(jìn)料量超過設(shè)計(jì)產(chǎn)能的110%時(shí),系統(tǒng)過載風(fēng)險(xiǎn)陡增。

二、解決回轉(zhuǎn)爐堵塞的實(shí)用方法

針對(duì)上述原因,需采取系統(tǒng)性措施,以下為已驗(yàn)證有效的解決方案:

1. 優(yōu)化物料預(yù)處理

- 對(duì)高濕度物料,增設(shè)烘干工序(建議含水率控制在3%以內(nèi))。

- 安裝振動(dòng)篩分設(shè)備,確保粒度分布符合要求(如0.1-30mm占比≥85%)。

2. 設(shè)備改造升級(jí)

- 將下料口傾角調(diào)整至50-60°,并內(nèi)襯聚四氟乙烯板(摩擦系數(shù)<0.1)。

- 采用變頻調(diào)速排料裝置,根據(jù)負(fù)荷動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速(推薦范圍20-50rpm)。

3. 規(guī)范操作流程

- 嚴(yán)格執(zhí)行溫度分段控制:預(yù)熱區(qū)≤300℃、反應(yīng)區(qū)±10℃恒溫、冷卻區(qū)梯度降溫。

- 建立預(yù)防性維護(hù)制度:每8小時(shí)檢查積灰情況,每班次潤(rùn)滑轉(zhuǎn)動(dòng)部件。

4. 應(yīng)急處理方案

- 輕微堵塞時(shí),可通過反向氣吹(壓力0.3-0.5MPa)疏通。

- 嚴(yán)重堵塞需停機(jī),采用機(jī)械疏通桿(直徑≤管徑的1/3)分段清理。

案例參考:某鋼廠回轉(zhuǎn)爐因鐵礦粉含硫量高(>2%)導(dǎo)致頻繁堵塞,通過加裝硫化物預(yù)處理塔+增大下料口徑(由Φ200mm改為Φ300mm),堵塞率下降92%(數(shù)據(jù)來源:《中國(guó)冶金》2023年第4期)。

通過綜合應(yīng)用上述方法,可顯著提升回轉(zhuǎn)爐運(yùn)行效率,建議企業(yè)結(jié)合自身工況選擇適配方案。

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